Discussion:Contrôle de bras robotique, 2013/2014, TD2 : Différence entre versions
De Wiki de Projets IMA
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* Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%. | * Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%. | ||
− | * Electronique : Manque | + | * Electronique : Manque illustrations dans le Wiki. Pour le paragraphe "carte de liaison": un schéma de câblage représentant les capteurs, le circuit et l'arduino aurait aidé à la compréhension. Explication donnée dans le wiki concernant le principe de la conversion analogique/numérique utilisant un signal MLI est un peu trop simpliste. Note : 065%. |
− | Note : %. | + | Note : 085%. |
=== Test fonctionnels === | === Test fonctionnels === | ||
− | * Sous-système. Note : %. | + | * Sous-système. Note : 100%. |
** Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%. | ** Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%. | ||
− | ** Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le | + | ** Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le Wiki, le sous-système semble opérationnel. Note : 100%. |
=== Qualité de la réalisation === | === Qualité de la réalisation === | ||
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** scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%. | ** scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%. | ||
** installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%. | ** installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%. | ||
− | * Electronique : | + | * Electronique : Les compteurs à chargement préalable n'étaient pas utiles; des compteurs simples auraient été suffisants. La justification 0indiquée sur le schéma concernant l’utilisation d'un compteur fonctionnant 256 fois plus vite que le compteur principal est erronée. Note : 070%. |
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=== Bilan === | === Bilan === | ||
− | Note finale : % => /20. | + | Note finale : 090% => 18/20. |
Version actuelle datée du 23 juin 2014 à 21:26
Sommaire
Evaluation informatique et électronique
Gestion de projet / rédaction Wiki
- Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%.
- Electronique : Manque illustrations dans le Wiki. Pour le paragraphe "carte de liaison": un schéma de câblage représentant les capteurs, le circuit et l'arduino aurait aidé à la compréhension. Explication donnée dans le wiki concernant le principe de la conversion analogique/numérique utilisant un signal MLI est un peu trop simpliste. Note : 065%.
Note : 085%.
Test fonctionnels
- Sous-système. Note : 100%.
- Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%.
- Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le Wiki, le sous-système semble opérationnel. Note : 100%.
Qualité de la réalisation
- Informatique : Note : 100%.
- procédure de test : Pas de readme sur la FoxBoard. Le site Web est complétement décrit dans le Wiki. Note : 080%.
- pages HTML et Javascript : Utilisation du kit de développement bootstrap. Les différentes pages du site sont très propres. Le javascript de contrôle du bras est correctement écrit mais sans JQuery. Note : 140%.
- scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%.
- installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%.
- Electronique : Les compteurs à chargement préalable n'étaient pas utiles; des compteurs simples auraient été suffisants. La justification 0indiquée sur le schéma concernant l’utilisation d'un compteur fonctionnant 256 fois plus vite que le compteur principal est erronée. Note : 070%.
Bilan
Note finale : 090% => 18/20.