Discussion:Contrôle de bras robotique, 2013/2014, TD2 : Différence entre versions

De Wiki de Projets IMA
(Qualité de la réalisation)
 
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* Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%.
 
* Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%.
* Electronique : Manque illustration dans le wiki. Pour le paragraphe "carte de liaison": un schéma de câblage représentant les capteurs, le circuit et l'arduino aurait aidé à la compréhension. Explication donnée dans le wiki concernant le principe de la conversion analogique/numérique utilisant un signal MLI est un peu trop simpliste. Note : 65%.
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* Electronique : Manque illustrations dans le Wiki. Pour le paragraphe "carte de liaison": un schéma de câblage représentant les capteurs, le circuit et l'arduino aurait aidé à la compréhension. Explication donnée dans le wiki concernant le principe de la conversion analogique/numérique utilisant un signal MLI est un peu trop simpliste. Note : 065%.
  
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* Sous-système. Note : %.
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** Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%.
 
** Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%.
** Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le wiki, le sous-système semble opérationnel. Note 100%.
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** Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le Wiki, le sous-système semble opérationnel. Note : 100%.
  
 
=== Qualité de la réalisation ===
 
=== Qualité de la réalisation ===
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** scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%.
 
** scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%.
 
** installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%.
 
** installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%.
* Electronique : Note : %.
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* Electronique : Les compteurs à chargement préalable n'étaient pas utiles; des compteurs simples auraient été suffisants. La justification 0indiquée sur le schéma concernant l’utilisation d'un compteur fonctionnant 256 fois plus vite que le compteur principal est erronée. Note : 070%.   
** qualité de la réalisation : les compteurs à chargement préalable n'étaient pas utiles; des compteurs simples auraient été suffisants. La justification indiquée sur le schéma concernant l’utilisation d'un compteur fonctionnant 256 fois plus vite que le compteur principal est erronée. Note : 70%.   
 
** tests autonomes : . Note : %.
 
  
 
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Note finale : 090% => 18/20.

Version actuelle datée du 23 juin 2014 à 21:26

Evaluation informatique et électronique

Gestion de projet / rédaction Wiki

  • Informatique : Excellent schéma récapitulatif. Très bonne description du projet. Des photos de la carte analogique réalisée. Note : 100%.
  • Electronique : Manque illustrations dans le Wiki. Pour le paragraphe "carte de liaison": un schéma de câblage représentant les capteurs, le circuit et l'arduino aurait aidé à la compréhension. Explication donnée dans le wiki concernant le principe de la conversion analogique/numérique utilisant un signal MLI est un peu trop simpliste. Note : 065%.

Note : 085%.

Test fonctionnels

  • Sous-système. Note : 100%.
    • Sous-système informatique : Le contrôle manuel du bras fonctionne sans aucun souci, pas forcément très graphique. Le contrôle séquentiel fonctionne sans aucun problème. Le mode automatique fonctionne aussi. Au-delà de ce qui était demandé pour le sous-système. En fait la réalisation est plutôt du niveau du système complet. Note : 100%.
    • Sous-système électronique : D'après le chronogramme présenté dans le Wiki, le sous-système semble opérationnel. Note : 100%.

Qualité de la réalisation

  • Informatique : Note : 100%.
    • procédure de test : Pas de readme sur la FoxBoard. Le site Web est complétement décrit dans le Wiki. Note : 080%.
    • pages HTML et Javascript : Utilisation du kit de développement bootstrap. Les différentes pages du site sont très propres. Le javascript de contrôle du bras est correctement écrit mais sans JQuery. Note : 140%.
    • scripts PHP ou programmes C : Les scripts PHP sont corrects sans plus (pas mal de code mort, pas de lecture de la dernière valeur provenant de l'Arduino mais des valeurs dans les tampons). Note : 080%.
    • installation sur FoxBoard : Parfait. Note : 100%.
  • Electronique : Les compteurs à chargement préalable n'étaient pas utiles; des compteurs simples auraient été suffisants. La justification 0indiquée sur le schéma concernant l’utilisation d'un compteur fonctionnant 256 fois plus vite que le compteur principal est erronée. Note : 070%.

Bilan

Note finale : 090% => 18/20.